Ich hatte die Gemeinde nicht auf dem Laufenden gehalten zum Topic in diesem Thread:
Nils und ich machten etliche Tests, um das Problem um die RPM-Ausreißer im Log seines Senders einzugrenzen.
Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass es ganz bestimmte Drehzahlwerte gibt, die der Sender fehlinterpretiert.
Am Ende machte ich ihm eine Firmware, die RPM künstlich erzeugt und in einer langsamen, linearen Rampe hoch und runter laufen lässt (Dreieckfunktion), um die Theorie zu überpüfen.
Es ist so.
Was Du meinst, Olaf, ist das im Anhang. Am Ende der Aufzeichnung, wenn man Gas voll auf Null nimmt (-->PWM==0), schnellt der RPM-Wert in die Höhe. Dadurch reskaliert LV entsprechend.
(Es wäre natürlich einfach, LV nach oben einen festen Scale zu verpassen. )
Der Grund dafür ist der komplexe Workaround gegen diesen bösen RPM-Dauer-Bug in der ESC Firmware. Der Workaround in JLog ist PWM-geführt. Sprich: Knallt PWM plötzlich auf Null, aber RPM ist noch nicht Null, dann kann der Workaround nicht arbeiten, und der original falsche RPM-Wert erscheint.
Ich habe seit Jahren genug Arbeit mit dem Crap von K. Bitte macht mir nicht noch Extraaufwand, indem er solche zwangsläufigen aber unwichtigen Effekte umdreht zu Fehlern von JLog.Statistik: Verfasst von dl7uae — 29. Dez 2016, 18:48
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